關于一次電網事故的繼電保護動作分析
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羅慶1由 分享
摘 要 220kV變電站110kV出線由于山火,引起一系列繼電保護裝置動作跳閘,造成變電站 110kV母線失壓。針對此次事故就繼電保護動作情況進行分析,并對開關保護越級跳閘誤動原因提出整定值的管理及開關機構維護的整改意見。
關鍵詞 220kV變電站;繼電保護裝置;動作分析
1 事故前的運行方式
臺山站:1號主變220kV側中性點221000、110kV側中性點11000地刀在合閘位置,2號主變220kV側中性點222000、110kV側中性點12000地刀在斷開位置。
臺山站:110kV1M母線與110kV2M母線經110kV母聯(lián)100開關并列運行;1號主變110kV側101、110kV臺北線121、110kV臺長線122、110kV臺聯(lián)線125、110kV臺紅線126掛110kV1M母線運行;2號主變110kV側102、110kV臺斗乙線127、110kV臺湖線129、110kV臺塔甲線130掛110kV2M母線運行。
北區(qū)站、長塘站,公益站:110kV臺北線、110kV臺長線、110kV長公線、110kV北公線環(huán)網運行,帶北區(qū)站、長塘站、公益站負荷。
白沙站:由塔山站110kV塔沙線供電。
2 事故經過
2009年7月22日11h44min06s472.9ms,110kV臺斗乙線C相故障,臺山站110kV臺斗乙線零序過流Ⅰ、距離Ⅰ段保護動作,因開關拒動。引起零序過流Ⅱ、Ⅲ段,距離Ⅱ、Ⅲ段相繼動作。11h44min08s809.5ms:臺山站l號主變110kV側零序方向過流Ⅱ段第二時限(t=2.3s)動作,跳開l號主變三側開關。11h44min09s159.7ms:臺山110kV臺聯(lián)線零序過流Ⅱ段動作,開關跳閘,不重合。11:44:09:778.9s:臺山站2號主變復合電壓方向過流Ⅰ段第一時限(t=3.3s)動作,跳110kV母聯(lián)100開關,引起臺山站110kv1M母線失壓,同時引起北區(qū)站、長塘站、公益站、聯(lián)盛站、紅嶺站等5個110kV站全站失壓。11h44min10s126.9ms:臺山站2號主變復合電壓方向過流I段第二時限(t=3.6s)動作,跳2號主變110kV側102開關,引起臺山站110kV2M母線失壓,同時引起橫湖站、塔山站、白沙站等3個110kV站全站失壓。
3 事故處理情況
1)11h54min,由110kV昌益線帶北區(qū)站、長塘站、公益站等3個110kV站的負荷運行。2)11h56min,由110kV斗紅線供電紅嶺站負荷運行。3)12h15min臺山站拉開110kV臺斗乙線1274、1272刀閘,并經檢查110kV母線無異常。4)12h30min臺山站合上2號主變110kV側102開關,向110kV2M母線充電正常。5)12h35min臺山站供電110kV臺塔甲線、110kV臺湖線;12:40時塔山站、白沙站、橫湖站恢復正常供電。6)12h46min臺山站合上110kV母聯(lián)100開關,充電110kV1M母線。7)12h40min臺山站供電110kV臺聯(lián)線,12:50時聯(lián)盛站恢復正常供電。8)13h16min臺山站l號主變投入運行,13:24時110kV系統(tǒng)恢復正常方式。
4 保護動作分析
4.1 號主變、2號主變繼保裝置中壓側后備保護定值整定情況
1)1號主變、2號主變中壓側的CT變比1200/5。2)1號主變、2號主變中壓側復合電壓方向過流定值4.38A;第一時限3.3s切母聯(lián),第二時限3.6s切變中。3)中壓側零序方向過流Ⅰ段電流定值31.4A,第一時限1.5s切母聯(lián),第二時限1.8s切變中。4)中壓側零序方向過流Ⅱ段電流定值2.9A,2.3s切主變三側。5)110kV臺斗乙線零序Ⅰ段電流33A,時間0s;零序Ⅱ段電流10A,時間0.9s;零序Ⅲ段電流2.9A,時間1.8s。6)110kV臺聯(lián)線零序Ⅰ段電流8A,時間0s;零序Ⅱ段電流2A、時間0.3s。
4.2 保護動作行為分析
1)110kV臺斗乙線C相故障,110kV臺斗乙線距離I段、零序I段動作出口,開關拒動,故障仍然存在,引起110kV臺斗乙線距離Ⅱ、Ⅲ段、零序Ⅱ、Ⅲ段相繼動作,故障電流(二次值3Io=49A,Ic=49A,CT變比為600/5)。2)由于1號主變110kV側中性點11000地刀在合閘位置,2號主變110kV側中性點12000地刀在斷開位置。所以只有1號主變有零序電流通過,故障電流(二次值3Io=25A,Ic=17A,CT變比為1200/5)只達到中壓側零序方向過流保護Ⅱ段保護動作值,2.3s切#l主變三側開關,此時,故障電流依然存在,再由#2主變中壓側復壓閉鎖過流I段t1=3.3s跳開110kV母聯(lián)100開關,t2=3.6s切開#2主變中壓側開關。3)1號主變跳開三側開關后,110kV系統(tǒng)失去接地點,成為不接地系統(tǒng),單相接地,非故障相電壓升高,變壓器中性點電壓升高,110kV臺聯(lián)零序保護動作是由于110kV聯(lián)盛站主變中性點放電間隙擊穿(有小水電)形成零序電流回路,致使零序Ⅱ段保護動作,0.3s跳閘。4)保護動作評價:這是一次典型開關拒動造成越級跳閘故障。從以上分析可以得出結論:故障時,臺山站1號、2號主變保護、110kV臺斗乙線保護、110kV臺聯(lián)線保護動作行為正確。
5 開關機構故障分析
臺山站110kV臺斗乙線開關由于“就地/遠方”切換開關在遠方位置時,接點不導通,“就地/遠方”切換開關與跳閘回路串在一個回路上,導致保護動作出口后開關控制回路斷線而拒動。又由于回路設計的缺陷,“就地/遠方”切換開關在遠方位置時該接點不導通,但不能報出控制回路斷線告警信號。運行人員正常維護無法及時發(fā)現設備缺陷,埋下了運行隱患,從而導致此次大面積事故的發(fā)生。
6 反事故措施
根據這次故障現象(一次很普通的山火),繼電保護裝置動作行為正確,但事故影響很大,導致八個變電站停電,為避免此類事故再次發(fā)生,可采取以下方式:
1)從設計方案避免。保護跳閘回路是保護的最重要的回路之一,回路上的任何元件發(fā)生故障,都會造成保護出口而不能跳閘。因此,保護跳閘回路整個回路都應在監(jiān)視的范圍內,任何時候斷開都應可靠發(fā)出“控制回路斷線”信號以引起運行人員的注意,及時處理缺陷。2)從保護方案上考慮。主變中壓側后備保護零序保護建議增設一段跳母聯(lián)開關而避免出線開關拒動時造成兩段母線失壓,造成大面積停電。3)從運行方式上考慮。110kV臺斗乙線是熱備用線路,一般不應接在主電源側,從而避免在故障時對主系統(tǒng)造成不必要的沖擊甚至大面積停電。
7 小結
通過此次電網事故的繼電保護動作分析,總結出如下經驗教訓:
1)加強對設計圖紙的審查。圖紙設計是一項十分專業(yè)的工作,但難免有出錯的地方,這需要我們細心審查,發(fā)現其中的細小的錯誤;甚至在竣工投產后也經常對圖紙進行檢查,發(fā)現比較難以發(fā)現的錯誤。從而使繼電保護裝置完全發(fā)揮電網衛(wèi)士的作用。2)加強對開關機構的維護工作,及時處理缺陷。運行人員一定要有憂患意識,任何細小的缺陷都有可能導致事故,一定要細心巡視,發(fā)現缺陷要積極要求修試部門及時處理缺陷。
關鍵詞 220kV變電站;繼電保護裝置;動作分析
1 事故前的運行方式
臺山站:1號主變220kV側中性點221000、110kV側中性點11000地刀在合閘位置,2號主變220kV側中性點222000、110kV側中性點12000地刀在斷開位置。
臺山站:110kV1M母線與110kV2M母線經110kV母聯(lián)100開關并列運行;1號主變110kV側101、110kV臺北線121、110kV臺長線122、110kV臺聯(lián)線125、110kV臺紅線126掛110kV1M母線運行;2號主變110kV側102、110kV臺斗乙線127、110kV臺湖線129、110kV臺塔甲線130掛110kV2M母線運行。
北區(qū)站、長塘站,公益站:110kV臺北線、110kV臺長線、110kV長公線、110kV北公線環(huán)網運行,帶北區(qū)站、長塘站、公益站負荷。
白沙站:由塔山站110kV塔沙線供電。
2 事故經過
2009年7月22日11h44min06s472.9ms,110kV臺斗乙線C相故障,臺山站110kV臺斗乙線零序過流Ⅰ、距離Ⅰ段保護動作,因開關拒動。引起零序過流Ⅱ、Ⅲ段,距離Ⅱ、Ⅲ段相繼動作。11h44min08s809.5ms:臺山站l號主變110kV側零序方向過流Ⅱ段第二時限(t=2.3s)動作,跳開l號主變三側開關。11h44min09s159.7ms:臺山110kV臺聯(lián)線零序過流Ⅱ段動作,開關跳閘,不重合。11:44:09:778.9s:臺山站2號主變復合電壓方向過流Ⅰ段第一時限(t=3.3s)動作,跳110kV母聯(lián)100開關,引起臺山站110kv1M母線失壓,同時引起北區(qū)站、長塘站、公益站、聯(lián)盛站、紅嶺站等5個110kV站全站失壓。11h44min10s126.9ms:臺山站2號主變復合電壓方向過流I段第二時限(t=3.6s)動作,跳2號主變110kV側102開關,引起臺山站110kV2M母線失壓,同時引起橫湖站、塔山站、白沙站等3個110kV站全站失壓。
3 事故處理情況
1)11h54min,由110kV昌益線帶北區(qū)站、長塘站、公益站等3個110kV站的負荷運行。2)11h56min,由110kV斗紅線供電紅嶺站負荷運行。3)12h15min臺山站拉開110kV臺斗乙線1274、1272刀閘,并經檢查110kV母線無異常。4)12h30min臺山站合上2號主變110kV側102開關,向110kV2M母線充電正常。5)12h35min臺山站供電110kV臺塔甲線、110kV臺湖線;12:40時塔山站、白沙站、橫湖站恢復正常供電。6)12h46min臺山站合上110kV母聯(lián)100開關,充電110kV1M母線。7)12h40min臺山站供電110kV臺聯(lián)線,12:50時聯(lián)盛站恢復正常供電。8)13h16min臺山站l號主變投入運行,13:24時110kV系統(tǒng)恢復正常方式。
4 保護動作分析
4.1 號主變、2號主變繼保裝置中壓側后備保護定值整定情況
1)1號主變、2號主變中壓側的CT變比1200/5。2)1號主變、2號主變中壓側復合電壓方向過流定值4.38A;第一時限3.3s切母聯(lián),第二時限3.6s切變中。3)中壓側零序方向過流Ⅰ段電流定值31.4A,第一時限1.5s切母聯(lián),第二時限1.8s切變中。4)中壓側零序方向過流Ⅱ段電流定值2.9A,2.3s切主變三側。5)110kV臺斗乙線零序Ⅰ段電流33A,時間0s;零序Ⅱ段電流10A,時間0.9s;零序Ⅲ段電流2.9A,時間1.8s。6)110kV臺聯(lián)線零序Ⅰ段電流8A,時間0s;零序Ⅱ段電流2A、時間0.3s。
4.2 保護動作行為分析
1)110kV臺斗乙線C相故障,110kV臺斗乙線距離I段、零序I段動作出口,開關拒動,故障仍然存在,引起110kV臺斗乙線距離Ⅱ、Ⅲ段、零序Ⅱ、Ⅲ段相繼動作,故障電流(二次值3Io=49A,Ic=49A,CT變比為600/5)。2)由于1號主變110kV側中性點11000地刀在合閘位置,2號主變110kV側中性點12000地刀在斷開位置。所以只有1號主變有零序電流通過,故障電流(二次值3Io=25A,Ic=17A,CT變比為1200/5)只達到中壓側零序方向過流保護Ⅱ段保護動作值,2.3s切#l主變三側開關,此時,故障電流依然存在,再由#2主變中壓側復壓閉鎖過流I段t1=3.3s跳開110kV母聯(lián)100開關,t2=3.6s切開#2主變中壓側開關。3)1號主變跳開三側開關后,110kV系統(tǒng)失去接地點,成為不接地系統(tǒng),單相接地,非故障相電壓升高,變壓器中性點電壓升高,110kV臺聯(lián)零序保護動作是由于110kV聯(lián)盛站主變中性點放電間隙擊穿(有小水電)形成零序電流回路,致使零序Ⅱ段保護動作,0.3s跳閘。4)保護動作評價:這是一次典型開關拒動造成越級跳閘故障。從以上分析可以得出結論:故障時,臺山站1號、2號主變保護、110kV臺斗乙線保護、110kV臺聯(lián)線保護動作行為正確。
5 開關機構故障分析
臺山站110kV臺斗乙線開關由于“就地/遠方”切換開關在遠方位置時,接點不導通,“就地/遠方”切換開關與跳閘回路串在一個回路上,導致保護動作出口后開關控制回路斷線而拒動。又由于回路設計的缺陷,“就地/遠方”切換開關在遠方位置時該接點不導通,但不能報出控制回路斷線告警信號。運行人員正常維護無法及時發(fā)現設備缺陷,埋下了運行隱患,從而導致此次大面積事故的發(fā)生。
6 反事故措施
根據這次故障現象(一次很普通的山火),繼電保護裝置動作行為正確,但事故影響很大,導致八個變電站停電,為避免此類事故再次發(fā)生,可采取以下方式:
1)從設計方案避免。保護跳閘回路是保護的最重要的回路之一,回路上的任何元件發(fā)生故障,都會造成保護出口而不能跳閘。因此,保護跳閘回路整個回路都應在監(jiān)視的范圍內,任何時候斷開都應可靠發(fā)出“控制回路斷線”信號以引起運行人員的注意,及時處理缺陷。2)從保護方案上考慮。主變中壓側后備保護零序保護建議增設一段跳母聯(lián)開關而避免出線開關拒動時造成兩段母線失壓,造成大面積停電。3)從運行方式上考慮。110kV臺斗乙線是熱備用線路,一般不應接在主電源側,從而避免在故障時對主系統(tǒng)造成不必要的沖擊甚至大面積停電。
7 小結
通過此次電網事故的繼電保護動作分析,總結出如下經驗教訓:
1)加強對設計圖紙的審查。圖紙設計是一項十分專業(yè)的工作,但難免有出錯的地方,這需要我們細心審查,發(fā)現其中的細小的錯誤;甚至在竣工投產后也經常對圖紙進行檢查,發(fā)現比較難以發(fā)現的錯誤。從而使繼電保護裝置完全發(fā)揮電網衛(wèi)士的作用。2)加強對開關機構的維護工作,及時處理缺陷。運行人員一定要有憂患意識,任何細小的缺陷都有可能導致事故,一定要細心巡視,發(fā)現缺陷要積極要求修試部門及時處理缺陷。