學(xué)習(xí)啦 > 論文大全 > 技術(shù)論文 > 水煤漿鍋爐技術(shù)論文

水煤漿鍋爐技術(shù)論文

時間: 家文952 分享

水煤漿鍋爐技術(shù)論文

  水煤漿作為一種新型煤基流體潔凈環(huán)保燃料,既保留了煤的燃燒特性,又具備類似重油的液態(tài)燃燒 應(yīng)用特點,是目前我國一項現(xiàn)實的潔凈煤技術(shù)。下面是小編精心推薦的水煤漿鍋爐技術(shù)論文,希望你能有所感觸!

  水煤漿鍋爐技術(shù)論文篇一

  水煤漿懸浮流化燃燒鍋爐干氣混燒的技術(shù)改造

  摘 要:通過對一臺水煤漿懸浮流化燃燒鍋爐上通過增設(shè)干氣燃燒器實現(xiàn)干氣在爐內(nèi)的燃燒,從而達到節(jié)省能源,減少排放的目的。

  關(guān)鍵詞:水煤漿懸浮流化燃燒;干氣;混燒;改造

  前言

  煉廠干氣主要來自原油的二次加工過程,如重油催化裂化、熱裂化、延遲焦化等,其中催化裂化(FCC)產(chǎn)生的干氣量較大,一般占原油加工量的4%~5%。FCC干氣的主要成分是氫氣(占25%~40%) 和乙烯(占10%~20%),延遲焦化干氣的主要成分是甲烷和乙烷。雖然煉廠干氣中輕烴和氫氣有較高的利用價值,但在一些中小型的煉廠,由于干氣流量的不穩(wěn)定以及單獨燃燒干氣難以滿足生產(chǎn)及生活用汽的要求,因為為達到生產(chǎn)生活用汽要求,通常將干氣與其他燃料進行混燒,某用戶的在我廠的35t/h水煤漿懸浮流化燃燒鍋爐上進行干氣混燒的改造,實現(xiàn)干氣在爐內(nèi)的燃燒,從而達到節(jié)省能源,減少排放的目的。

  1原35t/h水煤漿懸浮流化燃燒鍋爐的簡介

  (1)鍋爐參數(shù)

  鍋爐型號:SHFS35-3.82/450-SM

  額定蒸發(fā)量:D=35t/h

  過熱蒸汽壓力:Pgr=3.82MPa

  過熱蒸汽溫度:tgr=450℃

  給水溫度:tgs=105℃

  冷風(fēng)溫度:tlf=20℃

  鍋爐排污率:p=2%

  排煙溫度:tpy=150℃

  設(shè)計效率:ηgl=88.53%

  設(shè)計燃料:水煤漿

  (2)設(shè)計燃料(水煤漿)元素分析:

  收到基碳 Car=50.57%

  收到基氫 Har=3.27%

  收到基氧 Oar=6.13%

  收到基氮 Nar=0.93%

  收到基硫 Sar=0.56%

  收到基灰分 Aar=5.64%

  收到基水分 War=32.9%

  干躁無灰基揮發(fā)分 Vdaf=50.37%

  收到基低位發(fā)熱量 Qar,net=18877kJ/kg(4509kcal/kg)

  (3)鍋爐設(shè)計結(jié)構(gòu)及特點

  鍋爐采用雙鍋筒橫置式布置,由燃燒室、分離器及回輸系統(tǒng)、過熱器系統(tǒng)、對流管束、省煤器、空氣預(yù)熱器、爐墻及鋼架等部件組成。水循環(huán)為自然循環(huán)方式。燃燒方式為水煤漿流化-懸浮高效潔凈燃燒方式。工作原理是,將滴狀水煤漿投入燃燒室下部由石英砂和石灰石構(gòu)成床料的熾熱流化床中,其溫度在850-950℃左右。水煤漿在熾熱的流化床料的加熱下迅速完成析出水分,揮發(fā)分析出并著火燃燒及焦碳燃燒過程,并在流化狀態(tài)下顆粒狀水煤漿團進一步解體為細顆粒被熱煙氣帶出密相區(qū)進入懸浮室繼續(xù)燃燒。在燃燒室出口設(shè)有分離回輸裝置。被熱煙氣帶出的媒體物料和較大的水煤漿顆粒團被分離器分離、捕捉,通過分離器下部設(shè)置的回輸通道返回燃燒室下部密相區(qū),既減少了媒體物料的損失,又實現(xiàn)了水煤漿顆粒團的循環(huán)燃燒,從而獲得高的燃燒效率。此外,低溫燃燒過程有效的控制了熱力型NOx的形成。且由于媒體物料由石英砂與石灰石構(gòu)成,石灰石在高溫下煅燒生成CaO,CaO與SO2反應(yīng)進一步生成CaSO4,抑制了SO2的排放,而燃燒裝置的運行溫度是CaO脫硫的最佳運行溫度,可有效的減少SO2的排放。

  水煤漿流化懸浮高效潔凈燃燒技術(shù)的優(yōu)點是:(1)實現(xiàn)了水煤漿的低溫燃燒,解決了水煤漿懸浮燃燒帶來的易于結(jié)焦、運行不穩(wěn)定、安全性差的問題,同時抑制了熱力型NOx的生成與排放;(2)實現(xiàn)了著火燃燒后的水煤漿顆粒團的循環(huán)燃燒,具有高的燃燒效率;(3)利用石灰石與石英砂構(gòu)成的媒體物料,輔之于低溫燃燒技術(shù)實現(xiàn)了水煤漿燃燒過程中直接脫硫、脫硫系統(tǒng)簡單、成本低;(4)采用分離回輸燃盡裝置提高了石灰石的利用率,減少了媒體物料的補充量,提高了燃燒效率;(5)負荷調(diào)節(jié)特性好,可在100%~30%額定負荷范圍內(nèi)穩(wěn)定運行,水煤漿品質(zhì)適應(yīng)性好;(6)降低了對水煤漿品質(zhì)的要求,使制漿成本降低;(7)省略了價格昂貴的燃燒器與易出故障的霧化漿槍,不需要復(fù)雜的高壓風(fēng)漿系統(tǒng)及過濾器等設(shè)備,系統(tǒng)更為簡單可靠;(8)運行穩(wěn)定,操作簡單,燃燒效率高,運用范圍廣,適合各種參數(shù)的鍋爐。

  2干氣的成分及原鍋爐的主要改造

  2.1干氣的成分

  干氣的流量 700Nm3/h

  2.2鍋爐的主要改造

  干氣混燒設(shè)計需考慮給漿及鍋爐爐膛空間結(jié)構(gòu)的限制,根據(jù)使用單位給出的干氣流量700Nm3/h及鍋爐的爐膛結(jié)構(gòu),干氣燃燒器采用旋流燃燒器設(shè)計,運行時要求干氣燃燒器的火焰長度小于3.2m,火焰直徑小于1m,以適應(yīng)爐膛結(jié)構(gòu)及減少干氣燃燒火焰對水煤漿供漿的影響。

  原鍋爐水煤漿供漿采用上下兩個供漿點布置,干氣燃燒器運行時,采用下層供漿口供漿,干氣燃燒器運行于下層供漿口上方,并避免與給漿流發(fā)生干涉,而上部供漿口停止供漿,以免干氣燃燒器火焰對粒化后的水煤漿顆粒團的運行軌跡產(chǎn)生干涉。

  干氣燃燒器布置在鍋爐的左側(cè)墻,共有兩只,布置高度為4.4m。燃燒器的空氣來源為鍋爐主供風(fēng)機,可以與二次風(fēng)管連接,所需風(fēng)量可以根據(jù)燃燒情況自動進行調(diào)節(jié)。當干氣流量較小時,可只運行一直燃燒器,為了減小對干氣火焰對供漿的影響,應(yīng)盡量運行后側(cè)的燃燒器。運行時根據(jù)干氣量調(diào)整給漿量以實現(xiàn)床溫的穩(wěn)定。

  燃燒器在爐膛上的開孔通過水冷壁讓管來實現(xiàn),保留大部分水冷壁管不變,只把燃燒器周圍的幾根水冷壁管彎出,并用耐火混凝土澆筑成所需的形狀,具體見圖1。燃燒器直接安裝在鍋爐鋼架上,采用螺栓固定。不影響周圍的平臺及其他管道。同時保證干氣至爐前的壓力為0.3-0.9MPa,并且要求安裝過程中需保證干氣管路的絕對密封。

  改造的主要工作就是更換燃燒器周圍的水冷壁管,安裝燃燒器及干氣管路,砌筑燃燒器四周的爐墻,工作量不大,安裝周期短,可以很快完成改造工作。

  3運行情況

  改用戶的鍋爐改造完成后,試運行一段時間后,通過水煤漿供漿量與干氣流量的調(diào)節(jié),鍋爐的各項參數(shù)僅達到了設(shè)計要求,產(chǎn)汽量、排煙溫度以及鍋爐效率等各項指標均與改造前單獨燃燒水煤漿基本相近,取得了很好的經(jīng)濟效果。

  4結(jié)束語

  相對于其他燃燒方式,在水煤漿懸浮流化燃燒鍋爐上進行干氣混燒,即可以保證懸浮流化燃燒的較高的鍋爐效率,又能保證具有穩(wěn)定的工況,滿足了生產(chǎn)生活用汽的需求。對于中小煉廠來說,本干氣水煤漿混燒,不失為一種比較先進的工藝,也符合目前節(jié)能減排的要求,值得推廣應(yīng)用。

  參考文獻:

  [1]林宗虎,張永照 鍋爐手冊[M]北京:機械工業(yè)出版社,1999.

  [2] JB/DQ 1060-1982 層狀燃燒及沸騰燃燒工業(yè)鍋爐熱力計算方法[S].

  [3]劉興遠,催化干氣的利用[J],河北化工,1993(3):44~46.

  [4]姜秀民,水煤漿流化懸浮高效潔凈燃燒技術(shù) 上海.

點擊下頁還有更多>>>水煤漿鍋爐技術(shù)論文

2722739